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延川南氣田外輸煤層氣超2億方

發(fā)布時(shí)間:2017-11-03

  2017年以來(lái),華東石油局延川南煤層氣田依靠穩(wěn)步排采和措施增產(chǎn),積極與下游客戶溝通,努力提升銷售率,到10月31日,累計(jì)完成銷售2.007億方,完成年度任務(wù)的89%。相當(dāng)于外輸了20萬(wàn)噸的原油,2億方煤層氣每年可減排24萬(wàn)噸二氧化碳、氮氧化物0.2萬(wàn)噸、二氧化硫0.6萬(wàn)噸,相當(dāng)于在黃土塬上植了220萬(wàn)棵樹(shù)。

  精細(xì)化排采 一井一策促上產(chǎn)

  針對(duì)氣田的低滲、低壓、低產(chǎn)特點(diǎn),技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)排采降壓實(shí)踐,形成了“五段三壓”平衡排采階梯式降壓排采制度,在“日對(duì)比”、“周總結(jié)”、“半月討論”、“月度分析”跟蹤模式下,確立一井一策平穩(wěn)上產(chǎn)措施。

  針對(duì)部分井長(zhǎng)期處于低效、低產(chǎn)狀態(tài),綜合地質(zhì)、工藝、排采,逐井分析排查,圍繞低效主因找對(duì)策,積極開(kāi)展措施增產(chǎn)。去年11月實(shí)施的2口氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂試驗(yàn)井,日產(chǎn)量由原來(lái)的200方增至1200方和1600方。今年8月,優(yōu)選10口低效潛力井進(jìn)行試驗(yàn),目前已完成4口井壓裂,壓裂效果良好。同時(shí)還實(shí)施了二氧化碳吞吐、沖擊波解堵措施增產(chǎn)。

  現(xiàn)在延川南氣田共有產(chǎn)氣井794口,千方井310口,平均單井日產(chǎn)量超過(guò)1000方,產(chǎn)氣水平優(yōu)于周邊煤層氣區(qū)塊。

  專業(yè)化整合 “瘦身”疾步前行

  氣田的職能由產(chǎn)能建設(shè)全面轉(zhuǎn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后,積極開(kāi)展專業(yè)化整合,將原有的12個(gè)科室部門(mén)整合至6個(gè),落實(shí)三定,定崗85人。同時(shí),調(diào)整用工結(jié)構(gòu),優(yōu)化核定業(yè)務(wù)外包工作量,主業(yè)外包用工134人,同比去年減少137人。

  上半年成立生產(chǎn)指揮中心,設(shè)視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、調(diào)度運(yùn)行、信息維護(hù)、經(jīng)營(yíng)銷售等五個(gè)專業(yè)小組,壓減了生產(chǎn)科室,有效實(shí)現(xiàn)了氣田一體化、專業(yè)化管理,提高了生產(chǎn)效率。

  近期將撤銷采氣管理區(qū),實(shí)行場(chǎng)站自主經(jīng)營(yíng)承包,進(jìn)一步壓扁管理層。

  智能化管理 提高氣田管理效率

  氣田將智能自動(dòng)化作為整體產(chǎn)建方案的重要組成部分進(jìn)行實(shí)施,不僅能夠遠(yuǎn)程監(jiān)控167個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)上908口煤層氣井,還能采集相關(guān)數(shù)據(jù),進(jìn)行控制,為整個(gè)氣田裝上了“眼睛”和“大腦”。

  過(guò)去兩個(gè)采氣管理區(qū)7個(gè)排采班組有排采工170人,現(xiàn)在的維護(hù)班、巡線班只有20多人,一線工人紛紛走上了站區(qū)集輸管理崗位。過(guò)去人工巡井,每天每口井錄取兩次資料,排采工要翻山越嶺幾十公里,遇到抽油機(jī)發(fā)生故障,一個(gè)起抽可能要花費(fèi)個(gè)把小時(shí)。信息智能化管理不僅解放了大量人力、提高了效率,還大大降低了雨雪天氣職工上井的安全風(fēng)險(xiǎn)?,F(xiàn)在無(wú)論晴天和雨天,電子巡井的工人在室內(nèi)就能實(shí)時(shí)監(jiān)控井場(chǎng)和抽油機(jī)的工作狀態(tài),完成資料錄取、調(diào)沖次調(diào)參數(shù)、啟停機(jī)工作。

  盯緊生產(chǎn)成本 省一分比掙一分錢(qián)易

  電費(fèi)占有延川南煤層氣田操作成本35%,而集輸場(chǎng)站壓縮機(jī)用電、排采機(jī)抽用電則是電費(fèi)中的大客戶。在每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中,生產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理部門(mén)都要對(duì)各個(gè)站區(qū)壓縮機(jī)進(jìn)行逐臺(tái)分析,查找電費(fèi)增長(zhǎng)和下降的原因,分析什么型號(hào)、多大功率的壓縮機(jī)組合既能滿足生產(chǎn)又能節(jié)約能耗。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化,1-10月份千方氣耗電同比下降15度/千方,節(jié)約電300多萬(wàn)度,節(jié)省費(fèi)用147萬(wàn)元;對(duì)于排采井機(jī)抽,則根據(jù)液量、沖次開(kāi)展間抽試驗(yàn),單井日耗電下降3度/天,節(jié)約電83萬(wàn)度,節(jié)省費(fèi)用40萬(wàn)元。

  作業(yè)措施方面,擴(kuò)大推廣應(yīng)用加藥與陰極保護(hù)器,腐蝕穿孔作業(yè)井比例由7.5%降至3.9%;優(yōu)化管桿組合及扶正器結(jié)構(gòu),偏磨導(dǎo)致作業(yè)的比例由16.7%降至9.2%;自行加工撬裝洗井車(chē),處理井筒煤粉,大大降低卡泵躺井幾率。同時(shí),開(kāi)展廢舊設(shè)備、物資重復(fù)利用,開(kāi)展報(bào)廢油管、抽油桿置換等業(yè)務(wù),節(jié)約投資成本。



Chemindustry.com美國(guó)化工網(wǎng)專業(yè)化工產(chǎn)品全球推廣.化工產(chǎn)品出口,化工平臺(tái),中國(guó)化工產(chǎn)品出口,國(guó)外化工推廣平臺(tái),海外化工產(chǎn)品推廣,全球化工網(wǎng),化工貿(mào)易,化工網(wǎng)站制作,海外化工采購(gòu)商,中國(guó)供應(yīng)商,中國(guó)化工企業(yè)出口.

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延川南氣田外輸煤層氣超2億方

發(fā)布時(shí)間:2017-11-03

  2017年以來(lái),華東石油局延川南煤層氣田依靠穩(wěn)步排采和措施增產(chǎn),積極與下游客戶溝通,努力提升銷售率,到10月31日,累計(jì)完成銷售2.007億方,完成年度任務(wù)的89%。相當(dāng)于外輸了20萬(wàn)噸的原油,2億方煤層氣每年可減排24萬(wàn)噸二氧化碳、氮氧化物0.2萬(wàn)噸、二氧化硫0.6萬(wàn)噸,相當(dāng)于在黃土塬上植了220萬(wàn)棵樹(shù)。

  精細(xì)化排采 一井一策促上產(chǎn)

  針對(duì)氣田的低滲、低壓、低產(chǎn)特點(diǎn),技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)排采降壓實(shí)踐,形成了“五段三壓”平衡排采階梯式降壓排采制度,在“日對(duì)比”、“周總結(jié)”、“半月討論”、“月度分析”跟蹤模式下,確立一井一策平穩(wěn)上產(chǎn)措施。

  針對(duì)部分井長(zhǎng)期處于低效、低產(chǎn)狀態(tài),綜合地質(zhì)、工藝、排采,逐井分析排查,圍繞低效主因找對(duì)策,積極開(kāi)展措施增產(chǎn)。去年11月實(shí)施的2口氮?dú)馀菽貜?fù)壓裂試驗(yàn)井,日產(chǎn)量由原來(lái)的200方增至1200方和1600方。今年8月,優(yōu)選10口低效潛力井進(jìn)行試驗(yàn),目前已完成4口井壓裂,壓裂效果良好。同時(shí)還實(shí)施了二氧化碳吞吐、沖擊波解堵措施增產(chǎn)。

  現(xiàn)在延川南氣田共有產(chǎn)氣井794口,千方井310口,平均單井日產(chǎn)量超過(guò)1000方,產(chǎn)氣水平優(yōu)于周邊煤層氣區(qū)塊。

  專業(yè)化整合 “瘦身”疾步前行

  氣田的職能由產(chǎn)能建設(shè)全面轉(zhuǎn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后,積極開(kāi)展專業(yè)化整合,將原有的12個(gè)科室部門(mén)整合至6個(gè),落實(shí)三定,定崗85人。同時(shí),調(diào)整用工結(jié)構(gòu),優(yōu)化核定業(yè)務(wù)外包工作量,主業(yè)外包用工134人,同比去年減少137人。

  上半年成立生產(chǎn)指揮中心,設(shè)視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、調(diào)度運(yùn)行、信息維護(hù)、經(jīng)營(yíng)銷售等五個(gè)專業(yè)小組,壓減了生產(chǎn)科室,有效實(shí)現(xiàn)了氣田一體化、專業(yè)化管理,提高了生產(chǎn)效率。

  近期將撤銷采氣管理區(qū),實(shí)行場(chǎng)站自主經(jīng)營(yíng)承包,進(jìn)一步壓扁管理層。

  智能化管理 提高氣田管理效率

  氣田將智能自動(dòng)化作為整體產(chǎn)建方案的重要組成部分進(jìn)行實(shí)施,不僅能夠遠(yuǎn)程監(jiān)控167個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)上908口煤層氣井,還能采集相關(guān)數(shù)據(jù),進(jìn)行控制,為整個(gè)氣田裝上了“眼睛”和“大腦”。

  過(guò)去兩個(gè)采氣管理區(qū)7個(gè)排采班組有排采工170人,現(xiàn)在的維護(hù)班、巡線班只有20多人,一線工人紛紛走上了站區(qū)集輸管理崗位。過(guò)去人工巡井,每天每口井錄取兩次資料,排采工要翻山越嶺幾十公里,遇到抽油機(jī)發(fā)生故障,一個(gè)起抽可能要花費(fèi)個(gè)把小時(shí)。信息智能化管理不僅解放了大量人力、提高了效率,還大大降低了雨雪天氣職工上井的安全風(fēng)險(xiǎn)?,F(xiàn)在無(wú)論晴天和雨天,電子巡井的工人在室內(nèi)就能實(shí)時(shí)監(jiān)控井場(chǎng)和抽油機(jī)的工作狀態(tài),完成資料錄取、調(diào)沖次調(diào)參數(shù)、啟停機(jī)工作。

  盯緊生產(chǎn)成本 省一分比掙一分錢(qián)易

  電費(fèi)占有延川南煤層氣田操作成本35%,而集輸場(chǎng)站壓縮機(jī)用電、排采機(jī)抽用電則是電費(fèi)中的大客戶。在每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中,生產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理部門(mén)都要對(duì)各個(gè)站區(qū)壓縮機(jī)進(jìn)行逐臺(tái)分析,查找電費(fèi)增長(zhǎng)和下降的原因,分析什么型號(hào)、多大功率的壓縮機(jī)組合既能滿足生產(chǎn)又能節(jié)約能耗。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化,1-10月份千方氣耗電同比下降15度/千方,節(jié)約電300多萬(wàn)度,節(jié)省費(fèi)用147萬(wàn)元;對(duì)于排采井機(jī)抽,則根據(jù)液量、沖次開(kāi)展間抽試驗(yàn),單井日耗電下降3度/天,節(jié)約電83萬(wàn)度,節(jié)省費(fèi)用40萬(wàn)元。

  作業(yè)措施方面,擴(kuò)大推廣應(yīng)用加藥與陰極保護(hù)器,腐蝕穿孔作業(yè)井比例由7.5%降至3.9%;優(yōu)化管桿組合及扶正器結(jié)構(gòu),偏磨導(dǎo)致作業(yè)的比例由16.7%降至9.2%;自行加工撬裝洗井車(chē),處理井筒煤粉,大大降低卡泵躺井幾率。同時(shí),開(kāi)展廢舊設(shè)備、物資重復(fù)利用,開(kāi)展報(bào)廢油管、抽油桿置換等業(yè)務(wù),節(jié)約投資成本。



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